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关于气动喷*的一些常见问题分析极其解决方案 (2008/06/25 13:20)

              

 

  任何一种产品,根据其本身的质量、使用的条件和范围、以及使用时间的不同,或多或少、或早或迟,总会出现一些质量问题。当然,首先作为一个生产企业,特别是负责任的生产企业来说,不断提升自身的技术含量,和长期不懈的控制好产品的质量,是减少质量问题的主要源头,也是义不容辞的责任所在!其次是作为使用者来说,应多了解不同产品的使用功能、掌握正确的使用方法、以及尽量按要求进行维护,也是保证产品减少质量问题,延长使用寿命的重要因素。本人以前曾经长期在喷*企业做技术和质量管理,所以也经常和一些客户交流质量问题,现将一些常见的质量问题以及简单的解决方案列举出来,供大家交流探讨。由于自身的水平有限,其中不免有偏颇或是错误的地方,我虔诚的希望有朋友给予指点和帮助,我相信这对和产品相关的所有人都是有益的!

  关于最重要的雾化问题我在这之前已经专门和大家探讨过,这里就不再重复(没有看到的朋友可以在我的博客里去看);今天列举的第一个问题是关于“跳漆”的。由于至今没有喷*制造的“国标”和“行标”,我在本企业的“企业标准”里对“跳漆”是这样下的定义:是指涂料在形成雾化之前因混入了气流,导致喷涂时形成的供料闪断现象,称为“跳漆”;大家都知道,“跳漆”是喷*最不能容忍的质量问题,因为有了“跳漆”的现象,轻则导致雾化不均匀,重则无法正常使用,那“跳漆”一般由那些原因引起呢?

1.       喷咀和*体的结合未能达到密封要求引起:这主要是靠生产企业的加工能力来决定的!如果他的*体和喷咀的加工配合精度达不到要求,或是他的技术设计能力本身都无法满足要求,那么他提供的产品肯定无法批量保证没有“跳漆”现象,而且当出现这样的问题一般情况下是使用者无法解决的!还有的用户反映说有的厂家的产品在第一次使用时没有发现“跳漆”现象,但在使用后把喷咀拆下来清洗后就开始“跳漆”了,其实这样的现象也是上述原因引起的,如果负责任的企业都会将有“跳漆”现象且无法无法修复的产品做报废处理,但也有一些不负责任的企业用大量的“502”之类的胶水填充在喷咀与*体的结合面上,使之在未拆卸之前可以暂时维持不“跳漆”,可这样一来就坑了用户了,一是在清洗时很难将喷咀拆下来,二是即使拆下来后,再装回去使用时就无法保持密封状态,从而导致了“跳漆”;

2.       *体毛坯压铸达不到要求,*体头部有气孔,这样也会导致“跳漆”;

3.       有的时候*体本身并没有问题,但一接上油壶后就有“跳漆”现象了,这种情况往往是两个方面原因引起,一是壶盖与吸管或壶与接头芯子之间密封不好,二是*体进料接头或接头芯子的加工精度未达到密封要求,这些都会导致接上油壶后会发生“跳漆”现象;

4.       需要提醒用户的是,每次清洗后再组装时,一是要注意把喷咀拎紧,二是注意把针塞导向螺丝拎到合适位置(太松了会“跳漆”,太紧了会导致针塞锁死)

明天待续,探讨阀门漏气现象)

 

 

 



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